內回流導致的氨氮超標
目前遇到的內回流導致的氨氮超標有兩方面原因:內回流泵有電氣故障(現場(chǎng)跳停仍有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內回流泵未試正反轉,現場(chǎng)為反轉狀態(tài))。
分析:內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒(méi)有硝化液的回流,導致A池中只有少量外回流攜帶的硝態(tài)氮,總體成厭氧環(huán)境,碳源只會(huì )水解酸化而不會(huì )*代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進(jìn)入曝氣池,導致了氨氮的升高。
解決辦法:
內回流的問(wèn)題很好發(fā)現,可以通過(guò)數據及趨勢來(lái)判斷是否是內回流導致的問(wèn)題:初期O池出口硝態(tài)氮升高,A池硝態(tài)氮降低直至0,pH降低等,所以解決辦法分三種情況:
1、及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,檢修內回流泵就可以了;
2、內回流已經(jīng)導致氨氮升高,檢修內回流泵,停止或者減少進(jìn)水進(jìn)行悶曝;
3、硝化系統已經(jīng)崩潰,停止進(jìn)水悶曝,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。
pH過(guò)低導致的氨氮超標
目前遇到的pH過(guò)低導致的氨氮超標有三種情況:
1、內回流太大或者內回流處曝氣開(kāi)太大,導致攜帶大量的氧進(jìn)入A池,破壞缺氧環(huán)境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉堿度的一半,所以因為缺氧環(huán)境的破壞導致堿度產(chǎn)生減少,pH降低,低于硝化細菌適宜的pH之后硝化反應受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會(huì )遇到,但是從來(lái)沒(méi)從這方面找原因。
2、進(jìn)水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產(chǎn)生的堿度少,導致的pH下降。
3、進(jìn)水堿度降低導致的pH連續下降。
分析:pH降低導致的氨氮超標,實(shí)際中發(fā)生的概率比較低,因為pH的連續下降是一個(gè)過(guò)程,一般運營(yíng)人員在沒(méi)找到問(wèn)題的時(shí)候就開(kāi)始加堿去調節pH了
解決辦法:
1、pH過(guò)低這種問(wèn)題其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是發(fā)現pH連續下降就要開(kāi)始投加堿來(lái)維持pH,然后再通過(guò)分析去查找原因。
2、如果pH過(guò)低已經(jīng)導致了系統的崩潰,目前筆者接觸過(guò)pH在5.8~6的時(shí)候,硝化系統還沒(méi)有崩潰的情況,但是及時(shí)將pH補充上來(lái),首先要把系統的pH補充上來(lái),然后悶曝或者投加同類(lèi)型的污泥。
有機物導致的氨氮超標
運營(yíng)過(guò)CN比小于3的高氨氮污水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來(lái)提高反硝化的*性。當時(shí)投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門(mén)脫落,大量甲醇進(jìn)入A池,導致曝氣池泡沫很多,出水COD、氨氮飆升,系統崩潰。
分析:大量碳源進(jìn)入A池,反硝化利用不了,進(jìn)入曝氣池,因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化細菌是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優(yōu)勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。
解決辦法:
1、立即停止進(jìn)水進(jìn)行悶曝、內外回流連續開(kāi)啟;
2、停止壓泥保證污泥濃度;
3、如果有機物已經(jīng)引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來(lái)增加污泥絮性、投加消泡劑來(lái)消除沖擊泡沫。